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关于气化装置运行的案例分析

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发表于 2021-2-28 19:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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四喷嘴对置式气化装置经过十多年的优化摸索,装置的可操作性和运行周期 得到大幅提高,但随着设备的老化或非正常工况的出现,将会遇到一些影响装置 运行质量的新问题,随着新问题的解决,对四喷嘴气化装置的理解会更深。下面 将结合几个案例进行分析。

1.  气化炉激冷室积渣
气化炉激冷室积渣一般是由于煤种或炉温出现大幅波动,大块渣堵塞静态破 渣器,对随后产生的炉渣有截留作用,随着运行时间的延长,积渣可能会蔓延至 破泡条,将会导致气化炉带水,降低气化炉激冷室对合成气的洗涤效果。
在我车间 2015 年运行过程中,气化炉曾出现渣口压差上涨、气化炉液位上 涨、锁斗压差下降现象,随后气化炉进行提温操作,但现象没有好转。通过对气 化炉激冷室的结构和测压点的位置分析,判断激冷室破泡条可能出现堵塞现象。 在之后的停车检查验证了当初的判断:破泡条上下只有一个直径 500mm 左右的 通道,气化炉锅底和静态破渣器周围积满大块灰。这种现象不同于以往激冷室积 渣,此次静态破渣器周围没有大块熔渣,而是大块灰,这说明气化炉内积渣不是 由于大块熔渣蓬住静态破渣器所致。但在这段时间内煤种稳定,气化炉操作正常; 分析灰水水质、煤质等常规项目没有异常。对应 气化炉积渣期间,后工序的一项 氨法脱硫改造项目投用,该流程将脱硫后的废水输送至磨机制取煤浆,判断废水 中较高浓度的氨气大幅提高煤浆的碱性,致使气化炉激冷室出现大面积积渣。
推测激冷室积灰过程如下:气化炉燃烧室产生的合成气携带炉渣进入激冷室 进行洗涤,正常时大量熔渣经沉降进入锁斗,少量细灰经黑水进入闪蒸系统,所 以激冷室一定区域内黑水含固量很大,如果此时由于气化炉内工况的改变,大幅 增强气化炉激冷室黑水的碱性,将明显提高结垢趋势,灰渣将附着在激冷室内壁, 同时在炉内压力的作用下逐步形成大块,不稳定的大块渣可能脱落在静态破渣器 周围,随着合成气的携带作用,灰渣将向破泡条及气化炉锅底蔓延,进而使气化炉激冷室有效容积减少,引起渣口压差升高等现象。
微信截图_20210228190216.png
图 1 气化炉激冷室渣层中的盐分
气化炉激冷室积渣后,相继出现气化炉带水、带渣问题的出现,装置坚持运行 45 天,期间处于节流位置的黑水管线磨损严重。该事件的警示是,高浓度的 氨水进入气化炉,可以在短时间内导致激冷室大面积积渣。
2.  煤浆管线堵塞
2015 年 7 月初 B#气化炉因故一对烧嘴停车,1 小时后 E/F#煤浆管线出现堵 塞,启动高压煤浆泵后,出口管线不起压,在提高高压煤浆泵转速后,1#腔出现 隔膜破裂现象,随后将该泵退出,关闭煤浆放料阀,进行管线冲洗,但 1.3MPa 的冲洗水依然无法疏通管道。拆检发现入口管线全部被煤浆堵塞,出口管线内煤 浆已出现沉淀硬化,经过处理后,该对烧嘴投料成功。事后分析管线短时间内出 现堵塞,问题源于煤浆质量。正常情况下煤浆稳定性很好,停车 4 小时管线内煤 浆不会出现大量沉淀现象,但本次 B#气化炉开车前,原料车间将 B#磨机进行了 大修,将筒体内钢球全部卸出,清理了大量变型的小钢球,但回装时未填加足量 小钢球,导致煤浆粒度偏粗,煤浆稳定性降低,易沉淀。表 1 是煤浆粒度的前后 对比。
表 1 煤浆粒度对比
项目
>8 目
14
40
80
200
325
<325
正常粒度
0.09
0.61
3.36
12.27
31.96
14.62
37.09
本次粒度
0.67
1.67
12.31
19.64
28.5
10.1
27.11
从该事件看出煤浆粒度分布对煤浆稳定性有很大影响。当粒度分布不合理时,需要及时进行调整;当高压煤浆泵停车后,需及时进行管线冲洗;另外当煤 浆管线出现堵塞后,分段疏通可以提高处理的效率。

3.  气化炉投料前煤浆切断阀前管线出现堵塞
图 1 是煤浆入炉前的流程简图。在气化炉投料前曾出现 XV1201 前管线堵塞 现象。
微信截图_20210228190318.png
图 1 煤浆入炉前的流程简图
在拆检 XV1201 与 XV1202 之间短节时发现,管线内有浓度较低的煤浆,分 析 XV1201 可能有微量内漏现象,投料前的煤浆循环过程中,煤浆的水份渗到 XV1201 与 XV1202 之间的管线,导致 XV1201 前管线内的煤浆因析水被压实, 随后堵塞管道。另外煤浆的粒度偏大,煤浆循环时间过长时,也容易出现 XV1201 前管线堵塞现象,投料前尽量缩短高压煤浆泵的运行时间,尽量降低泵的出口压 力,可以有效避免该处管线堵塞现象。

4.  锁斗泵的循环量对气化炉正常排渣至关重要
锁斗泵联通锁斗与气化炉,通过一定的水循环量使气化炉产生的灰渣顺利排 入锁斗。C#气化炉曾因更换锁斗阀门时间过长,导致气化炉内积渣,经过处理 解决了气化炉内积渣问题,但在处理过程中造成锁斗泵出口管线进入灰渣,锁斗 泵循环量显示由 64m3/h 降至 10m3/h 左右;在此后几天的运行中,逐渐出现锁斗 排渣量偏少现象,而且越来越严重,判断气化炉激冷室内排渣不畅。在此期间曾 使用高压氮气反吹、高温热水冲洗等方式,但效果不持久,气化炉被迫停车处理。
在 C#气化炉激冷室人孔打开后,发现静态破渣器周围架了几个大块灰渣, 但锁斗上部整体畅通,不会对激冷后的灰渣产生大量的截留作用。另外利用此次 停车机会,疏通了锁斗泵的出口管线,气化炉开车投入运行后,锁斗排渣未再出 现异常。
从上述现象可看出,锁斗泵的循环量对气化炉灰渣的排放有重要影响。激冷 室的灰渣粒度较小,在下降管出口合成气的搅动下,其自然沉降速度很慢,类似 于悬浮状态,将造成激冷室下部黑水浓度逐步升高,高含固量的黑水受炉内高压的影响,将会逐步压实在气化炉内壁四周形成积渣,造成气化炉排渣不畅。当锁 斗泵循环量正常时,将在气化炉激冷室和锁斗之间形成一个水循环,利于气化炉 产生的灰渣及时导入锁斗进行沉降,防止灰渣在激冷室产生集聚。
5.  扁环填料变型严重,将大幅影响蒸发热水塔的运行周期
我公司蒸发热水塔热水室设计为填料塔,采用¢55 的不锈钢扁环,填料层 原设计填装 6 米高度,实际填装高度在 5 米左右。填料塔洗涤、换热效果好,但 填料层易结垢,运行一定时间后容易因填料层压差增大导致拦液带水问题,需定 期拆卸填料清理。我公司蒸发热水塔连续使用 9 个月运行正常,但 2015 年曾出现检修开车运行不到 1 个月,蒸发热水塔就发生填料拦液带水现象,期间系统运 行及灰水水质正常。通过对蒸发热水塔内件及填料填装过程进行梳理,确认问题 出现在填料的质量发生变化:填料经反复的拆卸清理,已有一半以上出现变型, 而填装高度未进行调整,导致填料层的孔隙率降低,压差增大,操作弹性降低, 易发生填料层拦液带水问题。
为此进行了填料分拣,清理出变型严重的填料,在新提报的填料未到货之前, 将蒸发热水塔填料的填装高度由 5 米降至 3~3.5 米,期间闪蒸连续运行 7 个月未 出现带水现象,灰水及冷凝液指标正常。
蒸发热水塔上塔采用填料塔可降低酸性气的流速,有效控制闪蒸带灰现象。 另外填料层对细灰有一定截留作用,可优化高温热水的水质,将¢55 和¢70 两 种扁环填料混装,在降低填装高度的情况下,完全可以满足气化装置的运行周期, 并且填料易于拆卸清理。
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