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第一现场:气化事故安例经验总结

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发表于 2017-2-12 10:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

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气化烧嘴泄漏停车
事故经过:中控人员接班后对气化炉运行情况进行检查,没发现异常,1点左右现场操作人员听见爆鸣声,气化框架火焰喷出,经确认为A炉烧嘴部位喷火,立即通知中控人员紧停车。同时中控人员发现A炉O/C达700左右,中控紧急停车泄压处理,后检查发现A炉某烧嘴烧穿,盘管烧断。
原因分析:
1)        由于A炉设计为四喷嘴气化炉,烧嘴处耐火砖容易被磨损,耐火砖扩口角度不合理,与烧嘴的雾化角度不匹配,产生窝火现象,烧损耐火砖,从而烧坏烧嘴盘管,高温的工艺气体窜出,使烧嘴喷火。烧嘴冷却水气体分离器的CO仪表没有投用,使操作人员没有及时发现烧嘴损坏,及时停车,造成喷火。
2)        烧嘴冷却水盘管设计不合理,因四喷嘴安装为卧式安装,冷却水侧进侧出,在烧嘴端部冷却水盘管高点存在死区,受高温辐射作用,出现干烧现象,强度降低。
3)        气化炉开车后没有及时投用烧嘴冷却水联锁,当烧嘴盘管出现故障时,不能及时联锁停车,造成事故扩大。
纠正及防范措施:
1)        与专利商及设计院联系,对耐火砖角度进行改造,修补损坏耐火砖。
2)        投用烧嘴冷却水的CO监测,加强监盘,发现异常及时处理。加强烧嘴安装前的检查。
3)        现场管道整改,修改烧嘴冷却水进口方向,将冷却水夹套部位改为低进高出。


碳洗塔排水旁路泄漏停车
事故经过:中班18:00左右,某公司现场操作工巡检时发现C炉碳洗塔排水旁路阀体泄漏,通知中控人员加强监控,中控主操作立即汇报给班长及车间领导,车间领导迅速组织维修人员进行堵漏,但因系统压力5. 5MPa太高,设备人员无法在这样的压力下靠近堵漏,于是,将C炉先降负荷至18m3/h,并进行融渣,再从变换退气,从火炬管线泄压放空,碳洗塔出口压力降至为0. 65MPa,同时将碳洗塔排水切至开工管线,以减小排水阻力,减少泄漏量,但效果不理想,后来由于积灰堵塞碳洗塔排水旁路阀,造成泄漏量减小,设备人员抓住机会进行堵漏,但不长时间,还未处理完,泄漏量又增大,且比之前更严重了,于是车间做出停炉处理的决定,并于夜班0: 45分停车进行处理。
原因分析:
1)        黑水含固量高,易磨损管道、阀门;
2)        气化炉停车后黑水管线清洗不彻底致使主管线开车不久就造成阻塞;
3)        碳洗塔排水自控阀门检修质量差,阀芯脱落;
4)        阀门采购质量存在问题,阀芯、阀座材质硬度低。
纠正及防范措施:
1)        气化稳定优化操作,减少工艺气带灰,加强灰水管理、监控,降低黑水含固量,减少管道、阀门磨蚀;
2)        设备、仪表人员严把管道、阀门质量关,确保阀门安装质量;
3)        停车后黑水管线清洗要彻底,阀门检修要精心,提高检修质量;
4)        更换阀门,提高阀座和阀芯的硬度。


气化炉压力表失灵,气化炉压差表失灵
事故经过:夜班,气化炉压差PDIA0706B压差上升,操作工判断为渣口堵塞,进行熔渣,几次反复后,PDIA0706B上升超过量程,初步判断为渣口堵塞,请示领导后,准备停车。观察其它数据趋势,发现烧嘴压差PDIA0705B有下降趋势,逐渐降为负数;当时煤浆流量波动大,比较滞后,所以开车后不作为直接判断手段,气化炉压力显示正常,波动不大,氧流量正常,成份变化不大,通知仪表检查气化炉压力表,发现取压管积液,排净后压差恢复,随后又出现异常,再次排液后,转为正常。
原因分析:气化炉压力表取压管安装点高于阀组点,炉内反应气随管道进入阀组,冷却积液,取压管有堵塞现象,因取压管总管通N1,导致压力偏差较多,取压信号失灵,出现虚假信号。
纠正及防范措施:
1)        保证取压管N1流量值在设计值内;
2)        出现问题冷静处理,准确判断;
3)        安装烧嘴压差表,取消计算值,增加判断依据及准确性。


气化炉下降管堵塞事事故
事故经过:气化系统停车,F0701C拔烧嘴时,发现渣口堵塞严重,处理渣口时,发现下降管堵塞,车间组织人员疏通无果,拆下降管检查,发现激冷环烧坏,更换下降管和激冷环。
原因分析:自3月份煤质多次发生变化,灰中大块多,下灰量大,造成C炉多次堵渣,渣口压差增大,采用提高氧煤比、通过XV0715泄压的方法,也能破坏下降管水膜分布及渣流速和流向,造成下降管挂渣。
由于气化没有备炉,所以气化一直用连投的方式进行投料,以维持生产,至使激冷水管道、激冷环没有得到彻底冲洗,造成加水管道及激冷环部分堵塞,水分布不均,造成挂渣。
纠正及防范措施:
1)        加强煤质管理,原料、分析、气化相关岗位多进行联系,及时对煤质进行分析,采取有效的监控措施,确保煤质稳定。
2)        在煤质发生变化时,提氧煤比要缓慢,操作人员要有耐心,不能操之过急,堵渣时,使用XV0715泄压要慎重,要注意时机。
3)        气化炉停车后,管道冲洗要彻底,保证质量,激冷环要定期冲洗并做水分布试验。
4)        渣口压差高,处理无效,应及时停车处理,避免事故进一步扩大。


气化炉水洗塔带水事故
事故经过:夜班接班后,因系统压力缓慢升高,气化炉氧煤比偏低,气化岗位不断地开大氧气调节阀引氧。1: 00变换进口分离罐液位LICA0902突然上涨(由0快速上涨,最高至75.3%),操作人员迅速通知气化岗位进行处理,气化岗位操作工经检查气化炉、水洗塔压力、温度、液位等各运行参数无异常,气化岗位适当降低水洗塔液位(由58%降至52% )。此时变换炉R0901进口温度波动大,造成R0901床层热点温度TIA0909大幅波动,最高升至458℃,最低降至386℃。后经检查趋势发现,在此段时间B炉水洗塔出口工艺气流量FI0715B波动较大,由0: 56分时112948m3/h至1: 10分增大至121282m3/h,同时B炉水洗塔出口工艺气压差(PI0707B-PICA0711B)由85MPa左右升高到105MPa左右。1: 26分V0901液位排尽,R0901温度逐步恢复稳定。
原因分析:经过车间相关人员分析讨论认为,这次带水事故的发生有可能是以下方面因素影响造成。
1)        氧煤比波动,气化炉温度升高,热负荷增加,造成气量波动,水洗塔出口(湿气量增加)工艺气流量波动,产生带水,这是这次事故的主要原因;
2)        水洗塔液位可能偏高,气量波动时,出口工艺气带水;
3)        系统压力突然下降,造成水洗塔气体流速突然增大,造成带水;
4)        水洗塔塔盘加水量过大,造成液泛,工艺气带水。
纠正及防范措施:
这是一起因气化B炉水洗塔带水造成变换炉温度波动的工艺事故,水洗塔出口工艺气带水,对于变换岗位的影响:
将造成触媒粉化,床层阻力增加;
将使变换触媒活性降低,变化率降低,变换气CO含量升高,威胁正常生产。严重时触媒将会失去活性,导致系统停车。
预防措施:
1)        加减负荷、调节氧煤比必须缓慢,减少压力、温度、流量波动;
2)        水洗塔液位控制不能太高;
3)        前后系统加强联系,减少因系统波动造成的影响;
4)        塔盘加水应稳定,同时根据负荷及时调整,满负荷时流量不超过32m3/h。
5)        在DCS增加水洗塔出口工艺气压差,并设高报值,便于及时发现压力变化情况。
                    
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发表于 2017-2-14 10:24:05 | 显示全部楼层
气化小兵,这个一定得回复!
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发表于 2017-2-15 10:14:42 | 显示全部楼层
我是煤气化新手,我只是路过,不发表意见
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