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【项目】探访鹤壁煤化工

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发表于 2017-2-12 12:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一季度甲醇同比增产28%,气化炉在线运行时间突破100天,日产甲醇突破1600吨,吨甲醇制造成本下降40%……今年以来,鹤壁煤化工捷报频传。而2015年的这个时候,要说装置能开到日产甲醇1600吨,没几个人会相信。究竟是什么让该公司实现这么大的突破?4月14日,记者走进鹤壁煤化工对此进行了深入探访。

坚定信心提升负荷

在壳牌炉煤气化制甲醇过程中,用二氧化碳输煤比用氮气输煤更符合煤制甲醇的化学工艺要求。为了实现效益最大化,鹤壁煤化工自壳牌炉投入运行后,一直在二氧化碳输煤工艺转变方面进行探索,但由于气化装置堵渣、积灰等原因无法稳定运行,该公司曾一度对二氧化碳工况“谈虎色变”。

2014年8月,集团公司对豫北地区部分化工企业实施区域化专业化管理。豫北化工成立后,在管理、技术等方面对鹤壁煤化工给予大力支持,大大加快了二氧化碳工况转变的进程。

“二氧化碳工况高负荷稳定运行关系到整套装置的未来,我们必须坚定不移地将其推行下去。”鹤壁煤化工总经理张水合与管理层树立了坚定决心。

豫北化工组建攻关小组,全面收集生产装置运行信息和数据,通过改变煤烧嘴倾角、激冷气压缩机改造等一系列技改措施,成功实现了二氧化碳工况运行,负荷从不足的80%提升到90%以上。

谈到装置技改时,鹤壁煤化工技术管理部部长王凤敏用了“细思极苦”这个词:“每次改造实施前一晚都睡不着觉,害怕万一不能取得预期效果将会给厂里造成损失。”

该公司曾经尝试往炉内输蒸汽以解决堵渣问题,但有人认为这样做可能会适得其反。经过论证,大家还是决定试一试。“即使可能造成再堵,我们也要‘赌’一把试试。”张水合最后拍板。

技改前反复论证,论证后果断实施。正是在决策层这种先行先试、敢于担当精神的引导下,大家众志成城,上下一心,积极主动搞技改、解难题、求突破,最终顺利实现二氧化碳工况高负荷稳定运行。

用活“偏方”降本增效

解决了装置提负荷的主要瓶颈,环环相扣的设备和工艺还有许多亟须解决的难题。正是因为树立了力争突破的信心,使得大家敢于对各个影响负荷提升的环节“下药”。

“很多技改都不是西医的处方,反而更像中医的偏方,省时省钱省力,专治系统运行的各种疑难杂症。”王凤敏这样形容他们为解决装置高负荷稳定运行而实施的各种技改。

摸索实现二氧化碳工况的途径花费其实很少。在氮气和二氧化碳中间加装一个连接管,往二氧化碳中输送氮气,采用混合工况摸索二氧化碳代替氮气输送煤粉,然后逐渐减少氮气输送量,最终实现完全二氧化碳工况运行。这项改造花费不到1万块钱。

点火顺利与否对开车进度的影响很大。煤烧嘴点火难度大,成功率低,而且点火失败极易烧毁。自试车以来,每次点火时间平均为9.5小时,最长达到3天,严重影响开工进度。通过摸索改用一体化烧嘴,点火成功率达到了百分之百,点火时间缩短到0.5小时,保障了开车进度。

点火成功了,装置还会因为其他原因停车。该公司甲醇生产装置实行的是自动化程序开停车,全厂的连锁点有成千上万个,只要一个点出现问题,整套装置就可能全部停车,停车后再开车损失巨大。通过对关键连锁逻辑反复论证、试验、优化,对重要连锁进行去冗余化改造,既保证了设备安全,又减少了停车次数,大大增强了装置运行的稳定性。

季节变换也会对生产造成影响。夏季到来,激冷气压缩机的电机运行温度升高,将会影响其运行效率。该公司未雨绸缪,采用液氮蒸发的方式,降低了电机运行温度,用较少的花费保障了激冷气压缩机的运行效率。下一步,该公司还将新增一台激冷气压缩机,届时将能完全满足满负荷运行要求。

飞灰过滤器陶瓷滤芯改为金属滤芯,降低滤芯采购费用45%;开动脑筋摸索出通过温差判断堵渣情况的方法,大大提升了判断的准确度……像这样的小改小革还有很多。

该公司去年实行了60多项改造,今年一季度已经实行了30多项改造。在改造实施过程中,该公司本着科学、严谨、务实的态度选题立项,全面求证,果断决策,有序实施,力争用最少的投入最有效地解决问题,降低装置运行成本,提高装置运行效率。

培养团队强化保障

“不抓管理,不提升团队的业务素质,设备改得再好也运行不起来。”张水合对记者说。

抓管理,要从考核机制上积极引导。该公司通过推行横大班劳动竞赛和开车节点考核,调动了职工生产节约的积极性。

“以前厂里到处都是蒸汽,每天都听到调度员给各分厂打电话:你们的蒸汽放空了!现在基本杜绝了蒸汽放空,因为蒸汽用来发电,发电量关系到横大班班组考核成绩,放空的蒸汽都是班组自己的损失。”蒋瑞对记者说。

横大班考核在化工企业不是新鲜事,但在鹤壁煤化工,这种考核直接指向成本的降低。实行横大班考核以来,职工的工作情绪高涨,锅炉负荷从90%提高至105.52%,发电量大幅增加,实现了自发电量满足全厂用电需求,不再需要外购电,减少了生产成本。

开车时间拖得越长,成本越高、浪费越大。以前从气化炉点火到甲醇出精馏产品,至少需要8个小时,最长的甚至用了3天时间。蒋瑞跟记者算了一笔账,延迟开车一小时,就要白白“烧掉”几万元。

通过实行开车节点考核,对动力厂、空分厂、气化厂、甲醇厂什么时间满足下游工序进行严格的时间节点考核,使目前的开车时间基本稳定在4~5个小时。
提素质,要在职工培训上下功夫。

在该公司生产管理部,调度长武占强说起生产上的事来头头是道,让人很难想象他是80后。

该公司一方面加强与国内同类装置生产技术人员的交流,另一方面利用每次开停车学习积累运行经验、针对系统运行的薄弱环节开展专题培训、针对二氧化碳工况运行特点进行全员考试,促使大家尽快熟悉和掌握新工况,全力培养自己的核心管理、技术团队。

就拿调度员培训来说,该公司把调度员派到各分厂轮岗学习,掌握每道工序的基本流程和上下游衔接关系,提高协调指挥能力,不断满足负荷提升需要。
“只有自己是内行,才能指挥好大家。我们的调度员,到哪个分厂都能胜任班长职务。”该公司副总工程师、生产管理部部长张红伟对记者说。

“现在甲醇的价格有所提高,随着装置负荷的稳定提升,大家的干劲也越来越足,下一步将再接再厉,力争早日实现满负荷稳定运行,创造更大效益,为集团公司打赢保生存攻坚战贡献自己的力量。”张水合对鹤壁煤化工的未来充满信心。
(来源:河南能源化工集团  记者:宋立新  朱石磊)
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发表于 2017-2-14 14:33:33 | 显示全部楼层
气化好帖必须得顶起
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发表于 2017-2-14 17:18:37 | 显示全部楼层
我是煤气化新手,介是啥东东!!!
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发表于 2017-2-15 08:03:31 | 显示全部楼层
气化新手来了,看起来好像不错的样子
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