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2016年11月8日,气化分厂组织人员对添加剂槽V1204实施了自原始开车以来首次大清理。添加剂的主要成份是木质素磺酸钠,作用是降低煤浆粘度提高其流动性,促进提高煤浆浓度,是制浆工艺不可缺少的原料之一。生产过程中,由于添加剂槽内没有搅拌器,长年累积,槽内添加剂形成沉淀物较多,造成添加剂泵P1202出入口管线堵塞,严重影响制浆工艺操作,进而影响到了气化的工艺优化运行。 气化分厂领导非常重视,添加剂槽清理本来是计划在2017年系统大检修时进行,为了不影响生产,经过再三考虑决定立即实施清理,提前配临时管线将添加剂送到到磨煤水槽内,供磨煤机制浆使用。 8日上午气化分厂技术组人员早早来到702工段,添加剂制备槽泵连至磨煤水槽,添加剂大槽逐步排尽,检修工到位,消防水管摆好,冲洗人员穿戴好劳保防护装备,为防止环保污染在添加剂槽周围用灰土砌好了围堰,检修工开始拆卸大槽人孔,提前做了相关的工作。由磨煤水槽供给添加剂是临时措施,用量很不稳定导致制浆操作困难,必须安排人员站在磨机出浆口前,时刻观察煤浆浓度和粘度变化,随时联系及时调节,因此清理工作需要抓紧进行。人孔大盖拉开时只见大槽内部一米高的淤泥已把人孔堵的严严实实,常年累积下来的添加剂气味非常难闻,分厂领导指挥大家,既要抓紧清理,同时绝不能把污水流出来造成环保污染,先用铁锨把跟前的污泥铲至地面,这时早已准备好的消防水带就派上用场了,技术员张程、任战旗和化工人员张彬、王卫斌早已穿好雨鞋雨衣,他们不惧怕刺鼻的气味抱起水管迅速且小心地开始冲洗槽内的淤泥。先将内部的沉积物冲入制备槽,再由制备槽打入磨煤水槽,大家分工明确,都争分夺秒积极进行着清理。最后再将沉积物由北侧出口冲洗清理至地沟,流至沉渣池,排污口只有四寸,不时堵塞,班组人员拿着大锤在另一侧面敲击管线,同时不停地用木棍疏通着排污口,这样大槽内的淤泥就能向出口方向流的更快一些。 时间过得很快,不觉已到下午18点,长时间举着水管的胳膊早已累的酸疼,抬不起来,另一组清理人员由技术员杨龙,化工一组正副班长汤海、刘璞组成,一个举着水管枪头一个托举着水带,一个打着手电筒,大家干劲十足。由于磨机制浆运行还处于不稳定状态,时间紧迫,分厂领导安排把饭送到现场。此时天色已很晚了,清理工作始终没有停止。直到大槽内的大块沉淀物基本已被清完,就这样,你们干累了我们接着干,人停活不停。 通过大家的团结奋战,晚上21点30分,大槽内的淤泥全部被清理干净了,然后立即进行相关恢复工作,晚上22点30分,添加剂大槽开始投用,23点添加剂泵投运正常,随后磨机制浆也正常运行,至此添加剂大槽清理工作圆满结束。(气化分厂简杨阳) |